電廠鍋爐給水系統的穩定運行離不開嚴格的水質管控,鍋爐給水檢測儀的精準監測是保障水質達標的關鍵環節。根據GB/T 12145-2016標準,鍋爐給水溶解氧需≤7-15μg/L,加氧處理給水溶解氧需控制在10-150μg/L之間。然而實際運行中,溶解氧超標問題時有發生,需從多維度排查原因。
超標原因的多維度解析
- 除氧設備故障是溶解氧超標的常見原因之一。熱力除氧器水溫偏低時,氧氣在水中的溶解度顯著升高,即使蒸汽供應充足也難以達到理想除氧效果。排氧閥堵塞會使除氧器內殘留的氧氣無法及時排出,形成惡性循環,導致給水含氧量持續超標。此外,除氧器內部結構損壞,如旋膜管脫落、布水填料不均勻等,會減少汽水接觸面積,降低除氧效率。
- 系統泄漏也是引發溶解氧超標的重要因素。凝汽器泄漏會使循環水進入凝結水系統,增加水中溶解氧含量。給水泵密封不嚴時,外部空氣會通過密封間隙進入給水系統,直接導致溶解氧升高。管道法蘭連接處的微小泄漏同樣會引入空氣,影響給水水質。
- 水質處理缺陷會從源頭增加溶解氧超標風險。凝結水未經過完全除鹽處理時,水中的雜質和氧氣會隨給水進入鍋爐,破壞水化學平衡。補給水含氧量過高,尤其是采用未經除氧的除鹽水作為補給水時,會直接增加鍋爐給水的溶解氧含量。水處理過程中與空氣接觸時間過長,也會導致氧氣溶解量增加。
- 操作不當會加劇溶解氧超標問題。鍋爐負荷波動過大時,除氧器的進水流量和蒸汽供應難以匹配,導致除氧效果不穩定。化學除氧加藥量不足時,無法將水中殘留的氧氣完全反應掉,使溶解氧含量超標。運行人員對除氧器排氧閥開度調整不當,也會影響除氧效果。
超標帶來的多重危害
溶解氧超標會引發一系列連鎖反應,對鍋爐系統造成不可逆的損害。首先是金屬腐蝕,溶解氧與鋼鐵發生電化學反應生成氧化鐵垢,導致管壁減薄、承壓能力下降,嚴重時可能引發爆管事故。其次是傳熱效率降低,腐蝕產物附著在受熱面上形成鐵垢,熱阻增大使鍋爐熱效率下降5%-10%,增加運行成本。
高效檢測與解決方案
面對溶解氧超標問題,及時精準的檢測是關鍵。贏潤環保便攜式微量溶解氧檢測儀ERUN-SP3-A5專為電廠鍋爐場景設計,具備0-100μg/L和0-20mg/L雙量程切換功能,分辨率達0.01μg/L,測量誤差≤±1.5%F.S,可快速準確地檢測微量溶解氧含量。
該微量溶氧儀采用尖端的傳感技術和先進算法,內置溫度補償功能,適應5℃-50℃寬溫度范圍,IP65級防塵防水機身適合現場復雜工況。使用贏潤環保的鍋爐給水檢測儀可實現對鍋爐給水系統的全面監測,及時發現溶解氧超標問題,為鍋爐安全穩定運行提供保障。